磨煤机出口温度被限制后,由于空预器出口热风温度较高(320~340℃),为达到所要求的磨煤机出口温度,要在磨煤机入口加入一定量的冷风,特别是低水分煤种,需要加入的冷风率可达到50%以上,使得热风利用率降低,即空预器的热利用率降低,导致锅炉的排烟温度上升,影响锅炉运行的经济性。
煤中水分不同,煤粉燃烧器的干燥出力就不同,所需要的磨煤机入口风温也不同;其次,由于煤中外在水分的存在,外在水分首先气化会吸收大量的热量,使得热风温度迅速下降,煤粉颗粒所能达到的温度一般远小于磨煤机入口的热风温度。

燃烧器配风分为一次风、内二次风和外二次风,分别通过一次风管,燃烧器内同心的内二次风、外二次风环形通道在燃烧的不同阶段分别送入炉膛。其中内二次风为直流,外二次风为旋流。设计一次风率23%,燃尽风率20%,燃尽风量633t/h。
为保证磨煤机安全运行,首先在一台磨煤机上进行提高出口温度试验,试验选择C磨煤机,试验期间磨煤机给煤量50t/h,风煤比1.82,环境温度15℃。
调整磨煤机出口温度到预定值后稳定1h,然后在一次风管道内测量一次风中的CO浓度,磨煤机出口温度较高提高到110℃,所有工况下测得的CO浓度均为0mL/m³,说明磨煤机出口温度在110℃以内时,磨煤机入口风温在270℃以下,煤粉中没有CO析出,从可燃 气体防爆的角度可以认为磨煤机是安全的。
出口温度提高后会导致磨煤机内整体温度水平升高,磨煤机干燥出力增加,因此磨煤机电耗会有所下降。磨煤机电耗率的变化情况,磨煤机出口温度由80℃提高到90℃,电耗率没有变化,其后出口温度提高10℃,电耗率下降约30kWh/h。
磨煤机出口温度调整期间,炉膛负压在正常范围内波动,说明磨煤机出口温度的提高对炉内燃烧的稳定性没有明显的影响。
磨煤机出口温度调整期间,主蒸汽、再热蒸汽温度都在正常范围内波动,其减温水量也在正常范围内波动,没有大幅变化。
空预器进口温度随磨煤机出口温度的提高略有升高,锅炉用喷煤机出口温度从80℃提高到100℃,空预器进口烟温增加了约5℃。空预器出口温度(排烟温度)随磨煤机出口温度的升高呈线性下降趋势。为使数据尽可能代表稳定工况,并避免排烟温度波动的误差,取各工况较后0.5h的排烟温度求平均,得到排烟温度与磨煤机出口温度的关系。磨煤机出口温度从80℃提高到100℃,排烟温度下降了6.1℃。
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